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粗苯蒸馏工段蒸汽替代管式炉加热富油的应用实践-河南诺巴迪材料科技有限公司

[导读]邯宝焦化厂洗脱苯工序采用以焦炉煤气为燃料的管式炉加热富油进行粗苯蒸馏, 蒸馏所用过热蒸汽也通过管式炉加热低压蒸汽而来。自开工以来, 循环洗油质量恶化较快, 洗油消耗一直偏高, 平均生产每吨粗苯约消耗洗油62 kg;其次因环保压力导致结焦时间不稳定, 整体煤气资源紧张, 频繁影响管式炉的正常运行;再者

结合邯宝焦化厂生产实际, 分析了粗苯蒸馏工序管式炉加热富油存在的问题以及焦炉煤气资源、环保因素等对管式炉运行造成的影响, 介绍了富油加热工艺的改造, 即以干熄焦自产中压蒸汽为热源的富油加热器, 替代以焦炉煤气为燃料的管式炉。生产实践表明, 改造后吨苯洗油消耗由62 kg降至57 kg, 且缓解了公司焦炉煤气资源紧张局势, 年可节约能源消耗费用约600万元, 省去了管式炉尾气脱硫脱硝装置投入, 提升了安全生产水平, 经济效益和环保效益显著。

洗脱苯工序采用以焦炉煤气为燃料的管式炉加热富油进行粗苯蒸馏, 蒸馏所用过热蒸汽也通过管式炉加热低压蒸汽而来。自开工以来, 循环洗油质量恶化较快, 洗油消耗一直偏高, 平均生产每吨粗苯约消耗洗油62 kg;其次因环保压力导致结焦时间不稳定, 整体煤气资源紧张, 频繁影响管式炉的正常运行;再者, 随着环保形势日益严峻, 根据《邯郸市2018年钢铁、焦化行业超低排放改造和无组织排放治理实施方案》要求, 到2019年4月底前, 管式炉排放的废气、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度需要达到“超低排放”要求, 因此后续仍需增加管式炉尾气脱硫脱硝项目。

在此“内忧外患”的情形下, 为粗苯蒸馏寻找一种新工艺替代管式炉, 势在必行。

1现运行工艺存在问题

1.1循环洗油质量恶化快

经洗苯塔喷洒吸收了粗苯的富油经油气换热器、贫富油换热器换热后, 在管式炉中加热到180℃~185℃, 进入脱苯塔, 利用来自再生器的蒸汽进行蒸馏。循环洗油经过反复洗苯、脱苯, 不停地被冷却、加热, 在加热过程中, 某些组分聚合成大分子物质, 而温度越高, 聚合产生残渣量越大, 速度越快;再者进洗苯塔煤气含氨量较高时, 也会促进此类聚合反应。近几个月饱和器后煤气含氨质量浓度稳定在20 mg/m3~25 mg/m3, 未有大的波动, 判断煤气含氨量并未对洗油质量产生较大影响。因此分析造成循环洗油质量恶化快、洗油消耗一直偏高的主要原因在管式炉。改造前再生器平均每月排渣71 t。

1.2焦炉煤气资源不足, 影响管式炉运行

邯宝焦化厂所产的焦炉煤气大多数供邯宝热轧厂使用。在日常生产过程中, 热轧使用量的波动, 时常造成管式炉用焦炉煤气压力的不足, 频繁导致富油温度和过热蒸汽温度满足不了粗苯蒸馏所需的条件, 造成粗苯产量降低;尤其是焦炉煤气压力过低时, 保证不了正常燃烧, 入管式炉焦炉煤气管道快切阀直接关死, 导致整个脱苯工序停产。再者, 近年来环保呈高压态势, 焦化行业秋冬采暖季限产不可避免, 焦炉煤气发生量较之前显著减少, 期间炼钢、轧钢工序所耗煤气量并未明显降低, 由此对脱苯工序管式炉的影响不言而喻。

另外, 河北钢铁集团邯宝焦化厂迫于环保压力, 结焦时间不稳定, 直接导致供给炼钢、轧钢工序的焦炉煤气资源不足, 因此节约煤气、尽量减少厂区各装置煤气用量是平衡全厂煤气量的必选之路。

1.3废气排放不符合环保要求

根据《邯郸市2018年钢铁、焦化行业超低排放改造和无组织排放治理实施方案》要求, 管式炉尾气污染物浓度须达到正在修订的“超低排放”标准, 即尾气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放质量浓度分别不高于10 mg/m3、15 mg/m3、130 mg/m3, 意味着需要新增管式炉尾气脱硫脱硝项目或改造, 增加环保成本投入。

1.4安全隐患多

由于粗苯蒸馏区域属于重大危险区域, 管式炉加热属于明火加热, 岗位人员需按时巡检煤气燃烧情况, 调节煤气量, 控制富油温度。此种生产方式增加了劳动强度, 同时在操作不当时, 极易发生安全事故, 增加了安全隐患。

2技改措施

针对以上问题, 邯宝焦化厂经过反复研究论证, 决定改变富油加热方式:由管式炉加热改为蒸汽加热, 所用蒸汽来自邯宝焦化厂干熄焦装置自产中压蒸汽。由中压蒸汽替代管式炉加热富油的流程示意图见图1。

2.1邯宝焦化厂有2套能力为140 t/h的干熄焦装置, 副产中压蒸汽。从1#干熄焦主蒸汽管道和2#干熄焦主蒸汽管道各引出1条支管, 两条支管汇合后进入粗苯区域。2套干熄焦自产中压蒸汽至粗苯区域时的温度和压力见表1。当单独使用1套干熄焦中压蒸汽时, 由于2#干熄焦装置距离粗苯区域较远, 到达粗苯区域途中的蒸汽温度和压力损失较1#干熄焦多。

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